西森:压力变送器故障实例分析之压力指示偏低
【文章导读】 压力检测故障现象概括地讲是指示不正常、偏高、偏低或是不变化.为了让客户更好地了解压力检测故障判断思路,西森带来单晶硅压力变送器故障实例分析第三讲之压力指示偏低.
压力指示偏低
1空分氮压机出口压力指示偏低。
故障检查、分析
测量氮压机出口压力的压变为DBY-21型仪表,从主控的电动二次仪表看,比现场压力表指示偏低。先拆回压力表校验,压力表在工作段指示准确,拆回压力变送器检查,校验也是准确,但装回现场,两块表照样不一致,反复检查才发现压力变送器排污阀关不死,有少量泄漏,未及时发现。
故障处理
更换排污阀,更换后两块表指示一致。
2某装置一台微差压变送器指示偏低。
故障检查、分析
微差压变送器测量压力低,正导压管压力稍有堵塞就能造成指示偏低,经检查发现正导压管堵塞,造成差压值减小,差压指示偏低。
故障处理
清洗疏通后仪表指示恢复正常。
3合成气汽化炉开车后,工艺反映渣油入喷嘴压力指示始终上不来,偏低很多。
故障检查、分析
由于渣油低温易凝固,对压力传递慢甚至不传递,就造成了指示严重偏低的现象。对现场和信号进行了检查,没有发现信号问题,只是现场取压管附近温度较低。
故障处理
因刚开车室温还没有升上来,于是用蒸汽慢慢加热取压管,指示慢慢地恢复了正常。
4某石化企业催化两器差压变送器指示偏低。
故障检查、分析
经检查该差压表的检测单元正常,重新校验一台差变装上指示未见异常,证明传送和显示单元无故障。就决定对两器压力进行校验,结果发现再生器压力零点低致使两器差压指示偏低。
故障处理
调整后正常。
5旁路切断阀泄露引起压力示值偏低。
故障检查、分析
检查压力变送器工作正常,调节阀已全关,说明调节系统正常。用手摸管道发现旁路管道温度很高,说明工艺旁路切断阀泄漏严重。
故障处理
通知工艺操作人员,检修旁路切断阀之后,压力控制恢复正常。
6裂解炉炉膛负压指示偏低。
故障检查、分析
裂解炉负压测量采用一个积水罐,以防止湿空气中冷凝水进入负压变送器,增加测量误差。从图可知,湿空气中水分不断冷凝的水,当导压管积水罐水位上升到高于右边管道进口处高度时,即积水罐水位高于A点时,由于炉膛负压的影响,会引起一段水柱,水柱高度记为H,液柱产生附加压力p’=Hr(r为水的相对密度)。附加压力p’作用在压力(真空度)变送器上的力正好与炉膛负压p0作用力相反,因此负压指示偏低一个值,见下式:
p=p0-Hr
式中,p为差压变送器的指示压力。
由于Hr的存在,p<p0所以压力指示偏低。
故障处理
定期排除积水,尤其是停车期间,湿空气进入管内,积水更多,所以在开炉前最好排放掉积水。其次是改配管,炉膛导压管改为虚线所示,这样也可以减少排液次数。